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煤制乙二醇加氢催化剂压差问题的探讨与分析 张向凯

发布时间:2021-09-03 17:57

    河南能源化工集团濮阳永金化工有限公司(以 下简称濮 阳 永 金)煤 制 乙 二 醇 项 目 设 计 产 能 为 20 万t/a,由河南能源化工集团与通辽金煤化工有限 公司共同出资筹建,于2012年8月投产试车,并一 次性 打 通 全 流 程,产 出 优 质 乙 二 醇 产 品;经 过 近 几 年的运行,濮 阳 永 金 技 术 管 理 团 队 不 断 积 累 经 验, 并对装置进行多次技术改造,最终实现了装置的长 周期、满负荷运行。

    濮阳永金煤制乙二醇项目采用两步合成法 生 产乙 二 醇:第一步为羰基合成草酸二甲酯,第 二 步 为草酸二 甲 酯 加 氢 生 成 乙 二 醇。草 酸 二 甲 酯 加 氢 采用铜 系 催 化 剂,反 应 温 度 控 制 在 180~200℃ 以 内。在煤制乙 二 醇 工 艺 工 业 化 之 前,众 多 高 校、科 研院所对草酸二甲酯加氢铜系催化剂(以下简称加 氢催化剂)的制备、机理、运行条件等进行了大量的研究[1-2]。随着2012年煤制乙二醇工业化装置投产数量的增加,也促进了加氢催化剂的发展,短短3~5年的时间里,加氢催 化 剂 至 少 经 历 了3次 更 新 换代升级,且各技术流派均开发了具有自主知识产权的催化剂。技术的成熟、市场的竞争推动加氢催化剂价格的下降。目前,加氢催化剂在煤制乙二醇生产工艺中的应用已经非常成熟。

1 加氢催化剂运行过程中压差上涨的问题

    草酸二甲酯与氢气反应,通常采用固定床列管 式反应器,所用催化剂主要活性成分为金属铜,催 化剂成型主要有挤条和压片两种形式,目前两种成型方 式 都 有 应 用,且 各 有 利 弊 点,但 随 着 催 化 剂 的 不断升级改性以及使用单位对工艺运行参数的深 入了解,压片成型的加氢催化剂越来越受到使用单 位的青睐,也逐渐占据主流位置。

    在以往的使用过程中,加氢催化剂最主要的问 题就是因压差不断上升造成系统循环量过低、热点 过高,被迫对催化剂进行更换。以往多批次催化剂 的更换经验表明,加氢催化剂的活性及选择性在整 个寿命周期内完全能够经受住考验,但随着运行时 间的 延 长,即使装置处于持续稳定的运行状态,压 差也会呈现缓慢上涨的趋势,一旦装置出现紧急停 车状 况,再次启动则压差必然出现跳跃式上涨,而 后上涨速度会有所加快。

2 加氢催化剂压差上涨原因分析

2.1 催化剂结焦致孔道堵塞

    利用加 氢 工 段 停 车 机 会,随 机 抽 取 了 几 根 列 管,委托上海阳申公司专业队伍在氮气环境下对列 管内上部 催 化 剂 进 行 抽 取。通 过 调 整 真 空 泵 抽 取 压力,分别对0.5m、1m、1.5m、2m 高度处抽取的催 化剂进行分析,并利用内窥镜对各高度点层面的催 化剂颗粒分散情况及列管内壁清洁情况进行观察, 发现在上 层1m 高度处的催化剂附着焦状物较明 显,部分列管还存在结焦成块现象(见图1),据此判 断催化剂床层压差上涨主要集中在上层0.5~1m高度处。通过分析比表面积,发现焦块物的比表面 积仅有约80m2/g,而新装填的催化剂比表面积一般 均在500m2/g以上,由此认为催化剂的孔径堵塞较 为严重。

2.2  进料中杂质的影响

    加氢反应 原 料 草 酸 二 甲 酯 采 用 三 塔 精 馏 提 纯 得到,主要分离物质为甲醇、碳 酸 二 甲 酯 以 及 其 他 轻组分,草酸二甲酯精馏提纯流程见图2,通过2塔 分离甲醇、3塔分离碳酸二甲酯、4塔采用真空抽取 进一步分离碳酸二甲酯,基本实现碳酸二甲酯的全 部脱除,三塔 精 馏 过 程 中,沸 点 较 高 的 草 酸 二 甲 酯 一直处于塔釜,最终精馏后草酸二甲酯纯度可以达 到99.5%以上,但在整个精馏过程中,比草酸二甲 酯沸点更高的一些重组分,如草酸二乙酯等将随草 酸二甲酯一起进入到加氢工段。

2.3 汽化效果的影响

    通过检查进入反应器前的加热器,发现管板式 加热器入口管板表面及入口列管内壁处存在不同 程度的结焦物附着现象,且在加热器底部三排列管 内部结焦物 壁 厚 较 厚,明 显 存 在 液 体 流 动 的 迹 象, 可以推断出液体草酸二甲酯与循环氢气混合时汽 化并不充分,管道底部存在一定量的液态草酸二甲酯,随循环氢气进行气液态混合流动,在 加 热 器 高 温加热过程中,草酸二甲酯中少量的重组分杂质及 其本身发生 聚 合、焦 化,并不断附着在加热器列管 内壁,同时,部分焦化物随气相进入到反应器中,附 着在催化剂表面。

2.4 氢酯比的影响

    濮阳 永 金 乙 二 醇 加 氢 装 置 原 设 计 循 环 量 在60万 Nm3/h以上,但实际运行中的循环量较原设 计量 偏 低 太 多,造 成 循 环 氢 气 量 不 足、反 应 过 程 中 加氢 不 够 充 分、热 量 移 除 能 力 不 足、停 留 时 间 长 等 问题,从而对催化剂的使用造成不利影响。尤其是 在高负荷条件下,氢气和草酸二甲酯的摩尔比严重 偏低,仅能维 持 在70左 右,易 造 成 乙 醇 酸 甲 酯、碳 酸乙 烯 酯、二乙二醇等杂质的生成,尤 其 是 乙 醇 酸 甲酯 熔 点 高,易 于 吸 附 在 催 化 剂 表 面 及 孔 道 中,造 成催化剂结焦、堵塞、失活。

3 技改措施

    基于乙二醇加氢催化剂压差上涨的原因分析, 濮阳永金投入资金进行了一系列技术改造,以达到 消除压差上涨造成加氢催化剂使用寿命短、运行成 本高的问题。

3.1 降低精馏温度

    通过采用真空精 馏 的 方 式(见 图2中 塔4),对 草酸二甲酯和碳酸二甲酯两种酯类进行提纯分离, 将3塔、4塔的塔釜温度都降低至150℃以下,从而 降低草酸二甲酯精馏过程中高温因素对其品质的 影响,减少加氢进料中聚合杂组分的生成,另外,通 过低液位控制的工艺操作手 段,减 少 停 留 时 间,降 低温度对草酸二甲酯品质的影响,实现加氢进料的 高纯度。

3.2 改善汽化效果

    提高草酸二 甲 酯 的 进 料 压 力,调 整、改 进 草 酸 二甲酯进入循环氢系统的喷头型式,优化提升雾化 效果,减少或消除液相在管道底部及预热器底部的 层流,进而减少焦化物的生成。

    草酸二甲酯进料流程见图3。将预热器前喷头 由 DN80变更成 DN50喷头,并在预热器后部增加 DN50喷头,以分配部分草酸二甲酯物料 直 接 进 入 到经过预热后的高温循环气中,分担前预热器的热 负荷,同时实现部分草酸二甲酯在高温下的充分汽 化,最终通过入口加热器提升至所需反应温度后, 再进入到反应器

3.3 增加过滤、吸附设施

       针对已经形成的焦化物,在加氢反应器入口处增设过滤器,内 部 装 填 三 氧 化 二 铝 瓷 球 和 鲍 尔 环, 达到吸附、拦截、分离焦化物的目的,进一步净化加 氢反应器的进料组分,减少重组分杂质对加氢催化 剂的影响。

3.4 提高氢酯比

     对原有的2台 反 应 器 串 联 工 艺 流 程 进 行 改 造 (改造前后见图4、图5),实现前、后2台反应器单独 进料,在保证总体循环氢气流量不变的情况下,降 低了单个反应器的液相草酸二甲酯进料量,相当于 提升了加氢 反 应 过 程 中 氢 气 和 草 酸 二 甲 酯 的 摩 尔 比,为加氢反应、热量移除创造了较好的条件,在很 大程度上减少 了 生 成 物(如乙醇酸甲酯等)对 催 化 剂的损害,保证加氢催化剂在最优状态下运行。

4 结语

    煤制乙二 醇 加 氢 催 化 剂 压 差 上 涨 问 题 长 期 以 来制约着装置的长周期运行,通过分析压差上涨的 原因,有针对性地采取了一系列切实可行的解决措 施,使催化剂压差上涨问题基本得到解决,延 长 了 加氢催化剂 使 用 寿 命,为 装 置 长 周 期、稳 定 运 行 打 下了良好的基础。

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