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膜分离和 PSA 耦合工艺在某千万吨炼厂氢气回收装置的 应用及运行情况分析

发布时间:2021-07-30 10:54

    炼 油 厂 的 氢 气 用 量 一 般 占 原 油 加 工 量 的0.8%~1.4%。在炼油厂中,重整副产氢是最理想的氢源,但重整原料占原油比例约为 15%,副产氢最多只占原油的 0.5%,远不能满足炼油厂对氢气日益增加的需求,炼油厂不得不建设独立的制氢装置以弥补氢气的不足。世界原油的质量日益变差,一是原油密度越来越大,二是原油的硫含量越来越高,加氢是原油轻质化和清洁化的重要手段。人们对燃料清洁性的要求越来越严格,大量采用加氢技术才能满足燃料对硫、烯烃、芳烃的指标要求,因此,加氢工艺得到越来越广泛的应用。随着炼厂加氢装置的不断投产,炼油厂对氢气的需求量也 日益增加,同时大量的富氢炼厂气外排瓦斯管网,造成资源的极大浪费。若将加氢装置炼厂尾气中的高附加值氢气完全回收,氢气产品则可以填补炼厂油品升级、结构优化过程的不足及短缺。

1  项目背景及建设理由

    南方某千万吨级炼厂建厂之初采用的总加工方 案为全加氢型工艺流程,即全厂有多套用氢装置, 每年对氢气的消耗量较大。目前该厂各用氢装置 尾气中都含有大量氢气(表 1),平均氢气含量大于 60vol%。这些气体目前只是作为低价值原料使用或 作为燃料烧掉,不仅造成氢气资源的极大浪费,同时 也降低了瓦斯热值,造成瓦斯管网压力不稳定,对各装置加热炉的影响较大,存在一定的安全隐患。回 收炼厂尾气中的氢气后,尾气的热值提高,瓦斯管网 稳定性增加,提高了加热炉系统的安全性,安全隐患 得以解决,相当于减少公司现有 4×104 Nm3 ·h-1 转 化制氢装置 75% 的负荷,减少石脑油或者天然气制 氢的用量,经济效益非常显著。因此,建设富氢气体 回收装置,使炼厂气中的氢气得到高效、高质量的回 收,是节能降耗、提高经济效益的有效措施,同时也 是安全生产的保证。

2 工艺装置

2.1 工艺技术选择

    目前工业上低浓度氢气提纯的主要工艺有变压 吸附、膜分离、深冷分离、膜分离 +PSA 分离耦合技 术等。这些工艺技术基于不同的分离原理,因而其 工艺特点各不相同。

2.1.1 膜分离技术

    膜分离技术是近十几年来发展较快的一种较新 的气体分离方法,其基本原理是利用各气体组分在 高分子聚合物中的溶解扩散速率不同,在膜两侧分 压差的作用下,使其渗透通过纤维膜壁的速率不同 而分离。推动力(膜两侧相应组分的分压差)、膜面 积及膜的分离选择性,构成了膜分离的三要素。依 照气体渗透通过膜的速率快慢,可把气体分成“快气”和“慢气”。常见气体中,H2O、H2、He、H2S 等 称为“快气”,称为“慢气”的则有 CH及其它烃类、 N2、CO、Ar 等。

    气体膜分离的主要优点:1)氢气收率较高,对 于大多数符合要求的原料,氢气收率超过 90%;2) 原料适应范围宽,氢气浓度大于 35mol% 即具有可 观的回收价值;3)流程简单,可调节性高,加工能力 若在 30%~100% 之间调整,不影响氢气收率和纯度, 若在 100%~120% 之间调整,不影响纯度,仅收率下 降;4)除原料 / 产品压缩机之外,无动设备,可靠性 高,可实现不停车在线检修维护,开工率可达 100%; 5)膜分离渗余尾气压力较高,可后续回收轻烃等高 价值资源。

    气体膜分离的主要不足:1)氢气纯度不高,一 般 在 92mol%~98mol% 之 间,只 有 高 氢 原 料 气(> 75mol%)可以产出 99mol% 以上纯度的氢气;2)膜 分离技术对 CO2 和 CO 等对催化剂杂质敏感的气体 的脱除能力较低;3)产品氢气的压力较低,需要氢气压缩机才能进入氢网;对原料中的轻烃含量较敏 感,设计过程中要避免轻烃凝结损伤膜组件 [1-6]

2.1.2 变压吸附技术(PSA)

    变压吸附的基本原理,是利用吸附剂在不同分 压下对气体的吸附容量差异,即吸附选择性。含氢 原料气在较高压力下进入吸附剂床层,杂质气体被 吸附,氢气直接穿过得到提纯。杂质气体在吸附剂 中接近饱和时,停止进料,降低吸附剂的操作压力, 杂质气体被解吸出来,吸附剂得到再生。

     变压吸附的优点:1)可生产高纯氢,纯度范围 可以从 99mol% 到 99.999mol% 以上;2)产品氢气 维持在较高压力,当原料压力较高时,不需要增设氢 气压缩机。

    变压吸附的主要不足:1)多塔切换循环操作, 程序控制周期难以调整,且需要大量程控阀门,每年 进行百万次以上切换,容易出现故障导致停产;2) 要求较高的原料氢气浓度,通常大于 75mol%,否则 吸附塔切换会过于频繁;3)氢气收率比较低,目前常用的变压吸附装置,原料浓度大于 90mol% 时, 氢气收率约为 90%,原料氢浓度低至 75mol% 时, 氢气收率下降到 80% 以下;4)变压吸附的解吸气 压力较低,不利于后续工序回收轻烃等其他高价值 资源 [7-9]

2.1.3 深冷分离

    深冷分离的基本原理,是利用原料气中杂质 组分的沸点(大于 -195.8℃)远高于氢气的沸点 (-252.6℃),即相对挥发度。含氢原料气在较高压 力下进入深冷装置的冷箱,依次经循环水冷却、氨 (丙烷)蒸发冷却、乙烯蒸发冷却和甲烷膨胀冷却, 实现杂质的冷凝分离,不同沸点的杂质在各冷却 阶段分别排出。深冷分离工艺的操作压力一般在 2.0~4.0MPa(G),冷凝的最低温度小于 -95℃。深 冷操作压力越高、温度越低,产品氢气的纯度越高, 但氢气损失增加,能耗增加。

    深冷分离的主要优点:1)氢气收率比较高,可 以达到 98% 左右;2)直接获得液化轻烃,经过精馏 和后处理即可作为产品。

    深冷分离的主要不足:1)超低温操作,对设备 保温要求高,投资高、能耗高;2)产品氢气纯度不高, 一般在 92mol%~95mol%;3)操作弹性低,受换热面 积和制冷过程限制,不能大幅调整加工能力;4)对 低沸点 CO 等催化剂敏感杂质的脱除能力较低;5) 水及 CO2、重烃等可凝固杂质容易造成装置停车 [10]

2.1.4 膜分离 +PSA 分离耦合技术

    膜分离技术对炼厂气中的氢气的回收效果好, 且处理量易调节;PSA 技术对氢纯度较高的炼厂气 的回收效果好,有较好的 CO2、O2 等杂质的脱除效 果。膜分离装置和 PSA 装置联合,可实现膜分离技 术与 PSA 技术的优势互补,既提高氢气回收率,也 能让氢气的纯度达到更高要求。

    目前,该炼厂有 PSA1、PSA2 两套变压吸附装 置,其中 PSA1 装置存在较大的富余量,可加以利用, 间接实现膜分离和变压吸附的耦合,充分发挥膜分 离技术与变压吸附技术的优点,进一步提纯膜分离 装置产出的氢气产品,装置灵活性较高。所以,该炼 厂最后选择膜分离 +PSA 分离耦合技术。

2.2 膜分离组件的选择

    本项目依据美国空气产品公司的 PRSIM 中空 纤维氢气膜编制技术方案。该氢气膜具有较好的耐 温性能,渗透性好,通量大,对氢气具有较高的选择性。实际应用表明,与深冷、变压吸附(PSA)等技 术相比,普里森膜分离技术具有投资省、占地少、起 动快、维修少、稳定可靠等特点。普里森分离器的外 壳类似一个管壳式换热器,内装数万根细小的中空 纤维丝,能够在最小的体积中提供最大的分离面积, 使得分离系统紧凑高效,同时可以在很薄的纤维壁 支撑下,承受较大的压力差。

    混合气体进入膜分离器壳程后,沿纤维外侧流 动,纤维内外两侧维持一个适当的压力差,则气体在 分压差的驱动下,“快气”(氢气)选择性地优先透过 纤维膜壁,在管内低压侧富集而作为渗透气(产品 气)导出膜分离系统;渗透速率较慢的气体(烃类) 则被滞留在非渗透气侧,压力几乎跟原料气相同,经 减压冷却后送出界区。

2.3 膜分离组件的工艺流程及操作参数

    6股物料混合后经原料气压缩机升压至 2.9MPa(G),进入膜分离器组。原料气进入膜分离装 置后,首先进入气液分离器,除去大部分可冷凝的液 体和粒子,出来的气体进入 2 个串联的凝结型过滤 器,以进一步除去油雾及大于 0.01mm 的粒子(两组 并联便于更换过滤器芯件)。膜前加热器将原料气 加热至 83℃,使原料气远离露点,不至因氢气渗透 后,滞留气的烃类含量升高、冷凝形成液膜而影响分 离性能。用一个蒸汽调节阀与温度变送器联合实现 原料气温度的调节、指示、报警及联锁。加热过的气 体进入一级膜分离器组进行分离,在低压侧得到氢 气 1,高压侧的非渗透气进入二级膜分离器组进行 分离得到氢气 2,与氢气 1 混合后得到产品氢气,经 膜后冷却器冷却后,进入 PSA1 装置进一步提纯或 去氢气管网。高压侧的非渗透气冷却后送出界区进 燃料气管网。其中,压缩机和膜分离组件的操作参 数见表 2、表 3,设计原料、产品及尾气性质见表 4。

3  项目建设及投用情况

3.1 项目实施情况

    2016 年 5 月 3 日,装 置 开 始 现 场 开 工 建 设, 2017 年 2 月 27 日交工,月底全面建成中交。2017 年 3 月装置投入生产。投入生产后,装置运行平稳, 逐渐将全部原料气并入装置,装置负荷提高至 95%, 各操作参数调整至设计参数,经过 72h 运行标定,产 品气及尾气达到设计指标 ( 表 5),装置各项指标符 合设计要求 ( 表 6、表 7)。

    由操作参数及产品性质可知,本装置的操作参 数基本达到设计参数,产品性质和设计指标基本一 致,产品气经过 PSA 处理后,纯度> 99.9%,可进入 全厂氢气管网供全厂加氢装置使用。

3.2 操作优化及运行问题处理

    为提高产品气纯度及氢气回收率,在装置开工 后,对装置操作进行了一系列优化调整。1)根据膜 分离提纯氢气的机理,采用高压差、高流量,有利于 膜分离部分的操作。2)调整尾气压力控制阀的开度, 对膜前压力进行调整,同时根据原料气的实际流量,适当调整投用的膜分离组件数量。本装置单根膜分 离组件的原料气处理量约为 2500Nm,根据原料气 量可以确定投用膜分离组件的数量。3)根据产品 气及尾气氢的纯度,对膜分离器前压力进行调节,改 变膜分离器前后的压差,对产品气、尾气氢纯度进行 小范围调节。通过试生产期间的摸索调整,产品气 和尾气氢纯度全部达到了设计指标。

    装置投产后,原料气经压缩后,在压缩机出口分 液罐(压力 2.9MPa)产生的凝液较多(约 1.5t·h-1)。 原设计中,该凝液通过罐液位控制阀排入装置放空 系统后进入火炬分液罐,再由放空罐凝缩油泵送至 该厂凝缩油罐。由于凝液在经过液控阀排入火炬后 压力瞬间降低,大部分凝液又挥发成气相排入该厂 放空系统,造成全厂放空气量增大且无法回收,大部 分作为废气烧掉了。

    为了回收这部分凝液,避免资源浪费,同时更好 地管控全厂火炬管网,在分析凝液组分后,确定该凝 液可以作为该厂轻烃回收装置的原料。经过流程改 造,将该部分凝液改去轻烃回收装置,并保留原设计 的去放空流程,在异常工况下作为备用。新增去轻 烃回收装置流程,增加液位控制阀,与分液罐液位组 成单回路自动控制。考虑到压缩机出口分液罐的 操作压力为 2.9 MPa,轻烃回收装置的进料压力为 1.1MPa,为防止液位低时高压气体窜至轻烃回收装 置,新增带有电磁阀的液位控制阀,液位小于 5% 时 控制阀联锁关断,正常分液罐液位控制在 15%。同 时,在阀后管线上设置安全阀,防止设施故障时,高 压气体窜至轻烃回收装置。

    装置放空罐设计 1 台凝缩油泵,将放空罐积攒 的凝液送至该厂凝缩油罐区。装置投产后,装置凝 缩油泵外送凝液时,存在严重抽空现象,造成凝液无 法外送,主要原因是凝液基本上是轻烃类,进入泵体 后,基本上全部气化。对凝液采样进行成分分析,设 计方根据凝液成分分析数据,重新设计选型,新增加 了 1 台凝缩油泵,投用后,抽空现象解决。

    设计上,尾气通过尾气水冷器冷却至< 40℃后 并入该厂燃料气管网。在运行过程中,尾气冷却器 及出口管线出现液击、振动现象,尤其在冬季(外界 气温降低时)较为明显。经过分析,原因是尾气在 降温后出现凝液,积聚在水冷器壳体里,同时,出口 管线存在 U 型弯设计,并且 U 型弯是管线低点,在 此处也存在积液现象。由于尾气是进入全厂燃料气管网的,相对于全厂燃料气管网的用量,占比很小, 经与设计方确认后,将尾气温度提高至 50~55℃,同 时调节水冷器的循环水量,将尾气温度控制在 50℃ 以上,液击、振动现象消失。

    装置原料气压缩机、产品气压缩机都是单台机, 没有设计备机,入口过滤器也没有设计备用,任何一 台压缩机出现问题,就会导致装置停工,很大程度上 增加了装置非计划停工几率。装置试生产期间,原 料气压缩机一级入口过滤器出现压差增大情况,装 置被迫停工。停工后拆开过滤器检查,过滤器被严 重堵塞。出于保护膜分离器组的考虑,压缩机一级 入口过滤器目数较大(80 目),上游原料稍带杂质就 容易堵塞过滤器。后考虑增加备用过滤器,压差高 时可以在线切换清理,避免装置停工。

3.3 综合评价

    经过装置试运行及满负荷标定运行,本装置在 操作参数基本达到设计参数时,产品性质和设计指 标基本一致,达到设计要求。产品气经过 PSA 处理 后,纯度> 99.9%,可进入全厂氢气管网供全厂加氢 装置使用。膜分离 +PSA 分离耦合技术在该炼厂氢 气回收装置运用效果较好。在操作过程中,装置可 根据全厂氢气需求量灵活调整负荷。产品氢气纯度 保证在 90% 以上,在重整装置或 PSA1 装置出现异 常时,产品气纯度也可以满足加氢装置生产的需要, 可以直接并入全厂氢气管网使用,有效缓解全厂氢 气管网波动给生产造成的压力。

3. 4 节能效益和经济效益

    炼厂现有制氢装置能耗为 1074 kg 标油 /t 氢 气 , 项目投产后,产品气量为 29000 Nm3 /h,可减少 制氢装置负荷 , 每年节约能耗为:(1074-729.95) kg 标油 /t×2.0645 万 t/a=7087 t/a 标油。制氢装置的 转化率为 0.329,即 3.06 t 天然气能够生产 1.0 t 氢气 (99.9%)。

    氢 气 回 收 装 置 建 成 后,生 产 1 t 氢 气 (99.9%) 需要向燃料气管网补充 2.4 t 天然气。对全厂来 说,装置建成以后,节省的天然气量为:(3.06-2.40) t×20645 t/a=13625 t/a,节能效益可观。

采用收入成本法计算该项目收益,即将本项目 看作独立单元,计算该项目的收益和成本等。根据 此算法,可得到装置满负荷的月收益为 490 万,经济 效益相当可观。

        参考文献:

[1] 周光熙 . 中空纤维复合膜分离氢气的分析及计算 [J]. 膜 科学与技术,1989,9(2):1-4..

[2] 王学松 . 膜分离法及其在氢气回收中的应用 [J]. 精细化 工,1984(2):1-11.

[3]朱红莉,朱建华,陈光进 . 从含氢气体中分离提浓氢气 技术的研究进展 [J]. 青岛科技大学学报,2004,25(5): 421-433.

[4] 刘天翼,朱先升,陈光 . 膜分离技术在回收炼厂气中氢 气的应用 [J]. 当代化工,2016,45(8):1907-1912.

[5]陈文杰,顾望,田正浩 . 采用膜分离技术回收炼油厂富 氢气体中的氢气 [J]. 炼油技术与工程,2008,38(9):19-21.

[6] 贾晓文 . 膜分离技术在甲醇驰放气氢回收中的应用 [J]. 煤化工与甲醇,2016,42(3):6-10.

[7] 王璐 . 变压吸附 (PSA) 氢气提纯装置运行工况研究 [J]. 化工管理,2014(23):193.

[8]薛德莲 . 变压吸附 (PSA) 氢气提纯装置运行工况浅析 [J]. 化工技术与开发,2012,41(3):59-61.

[9] 田小玲 . 炼厂气中氢气通过 PSA 和膜分离利用的比较 [J]. 炼油技术与工程,2010,40(5):12-16.

[10]郝雅博,秦燕 . 煤间接制乙二醇装置 CO/H2 深冷分离 工艺设计探讨 [J]. 炼油技术与工程,2015,45-49.

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